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纱线织造断头率高的攻关案例

时间:2022-02-07 10:41:32

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纱线织造断头率高的攻关案例

✎摘 要

针对下游织造客户反馈粘胶40S筒纱机织断头率高的问题,分析了纺纱各工序对织造断头的影响,通过对客户反馈样纱的分析、上机排查各工序存在的相关问题并进行整改,彻底解决了客户反馈的问题。

关键词:粘胶纱、织造断头、布面质量、数据分析

某企业生产的环纺粘胶40S纱,客户反馈在织造时断头率较高,不但严重影响织造效率,而且对布面质量产生严重的不良影响。为此我们指导该企业进行了技术攻关。

01

织造断头原因分析

为更有针对性地解决问题,我们首先指导企业对样纱进行了倒筒试验,以便发现筒纱存在的主要问题。

1.1样纱分析

(1)对筒纱样品进行倒筒试验,查看断头处的状态,观察是整齐断、松散断、磨断、退捻断、回丝附入断、成团回丝断、毛羽集聚断等等,还是有其他原因造成的断头?

(2)查看倒筒样纱的断头次数,并分别分析、记录断头原因。

(3)建议对生产粘胶40S纱的络筒机进行单锭标号管理(贴标签),然后逐锭进行倒筒试验,找出异常单锭(尽快完成一遍倒筒试验,以后要确定逐台、逐锭倒筒周期,一般3-6个月一个周期)。

1.2主要原因分类

通过倒筒试验,发现筒纱断头的主要原因有:

(1)络筒回丝附入筒纱、乱纱、机械网纱、大吸嘴找头成功率低造成的磨断纱、筒纱张力设置不当、筒纱粘连等。

(2)细纱弱捻纱、机械波纱。

(3)筒纱包装、运输磨损造成的断纱、筒纱变形等。

(4)捻结强力,外观一致性差、稳定差等。

02

试验室测试数据分析

安排试验室对生产粘胶40S纱的机台测试以下数据,以发现生产过程中存在的问题:

(1)每台细纱机台纱线的平均强力、强力CV、最低强力,要求最低强力达到平均强力的80%,测试每台车车头、车尾强力数据,查看车头车尾强力差异值,平均强力差异要≤5cN。

(2)络筒机每个单锭的捻结强力,每个单锭测试次数≥10次,捻结强力≥平均强力的80%以上,捻结强力达不到标准的,要求设备逐锭整改并复测直到达标。

(3)每台细纱机A、B面质量数据,主要对比分析A、B面-30%、-40%细节数据有无差异,机台之间有无差异。

(4)细纱重量偏差情况,要求将重量偏差控制在﹢0.5 -1.5%的范围内。

(5)捻度及捻不匀,捻不匀要求≤4.0%,标准捻度可以在客户接受的范围内适当增加一挡捻度。

(6)各机台的毛羽,对比分析毛羽数据,异常机台要整改。

(7)在车头、车尾分别挂上干湿球温湿度表,测试温湿度差异,要求相对湿度差异要≤5%。

03

整改措施

根据筒纱的倒筒试验结果和试验室的测试数据,制定以下整改措施:

3.1 细纱工序

(1)对细节数据异常的细纱机,检查车头中罗拉头、中罗拉摇臂部位,轴、轴承、齿轮、键的运转状态,对发现的问题进行彻底检修。

(2)逐锭、逐台检查前皮辊前冲位置(压力)、上销位置,要求锭间、台间达到一致。喇叭口必须与皮辊居中对齐,绝对不能跑偏,以防止粗细节异常。

(3)消除钢领板打顿现象,以防止络筒退绕出现脱圈现象,减少纱线上的细节数量。

(4)调整车间的相对湿度,要求车头车尾尽可能达到一致,以降低车头、车尾管纱的强力差异。

(5)对磨损、偏移、张力异常的锭带进行更换或调整,络筒值车工插纱时发现管纱有松纱的要直接挑出来,以消灭弱捻纱。

(6)逐锭校正小纱、大纱的气圈,以消除毛羽异常数据,防止纱线在穿筘时造成纤维集聚而断头。

(7)细纱挡车工、落纱工接头操作改用绕皮辊挂头接头法,以保证电清能够切除掉细纱接头。

3.2 络筒工序

(1)检修捻结外观、捻结强力不合格的捻接器。保证捻结拉伸时绷断而不是滑脱断头。

(2)捻结外观不允许捻结两端有小纱尾(有纱尾在穿扣时容易造成刮擦断头),仔细观察捻结两端,不允许出现偏细问题,否则虽然捻结处不断头,但是捻结两端容易断头,也是造成捻结断头的主要原因之一。

(3)逐锭校正络筒大吸嘴位置左右端与筒纱距离,防止出现大吸嘴磨筒纱的问题。

(4)调整好筒纱卷绕张力,保持纱路光洁无毛刺,以防止筒纱毛羽大幅增加、卷绕张力不当而造成筒纱粘连。筒纱粘连也是造成整经断头的主要原因之一。

04

整改效果

企业整改完成后,通过测试筒纱捻结强力、筒纱最低强力、筒纱强力CV值等数据、检查捻结外观质量,达到制定的标准后发给客户试织,织造工序的百万米断头率保持在了15根以下,达到了客户的使用标准。

编辑:小糖

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